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发布人:admin    时间:2012-09-20    浏览量:1550次

学无止境  自强不息  勇攀高峰

                                                   --------湖南圣保罗木业生产部厂长郑胜根事迹

 

郑胜根,强化木地板国产化生产设备应用技术奠基人之一。1997年,我国第一批国产化强化木地板在他照料的生产线诞生。16年来,他遵纪守法,爱岗敬业,从不计较个人得失,具有良好的职业道德;从一个普普通通的木工,立足岗位,自学成才;在工作岗位上,他刻苦钻研岗位技术,大胆实践,长期、多次向地板设备生产厂家提出设备在设计和制造时存在的不足之处,并在本企业里积极动手,实施改进,取得了良好的效果,为我国地板生产设备的技术升级和进步作出了一定的贡献;他勤于思考,提出多种节能、省料、省力、省时和保证产品质量以及改善作业环境条件的新工法、新工艺被公司采纳,取得了显著的成效;近几年来,公司对他发明的3项技术进行了实用新型专利申请,均获国家知识产权局的授权,专利成果均被本企业实施,产生了显著的经济效益;在多年生产工作中无质量事故,无工伤及安全事故。主要事迹简介如下: 

 

1、2001年:提出并实施改进地板生产除尘设备,将地板生产废木尘由湿法水浴除尘改造为干法旋风除尘,将木尘泥浆变成可供砖瓦企业作燃料的干木粉,每年减少4000多吨木粉废泥浆的环境负担,并为企业创造效益40多万元/年。

 

2、2004年:将木粉旋风除尘器改造为袋式除尘器,克服了旋风除尘器对于粗颗粒木尘经常发生结拱堵塞的弊端,除尘效率大大提高,改善了工人的作业环境和厂区周边环境。

 

3、2005年:对3台洋设备---德国多米诺喷码机动刀,不仅改变了出现设备故障必须依赖外方技术人员进行维修的局面,还彻底改变了外方对高价墨水和溶剂垄断的局面,每年节省开支10多万元,为喷码设备及其耗材的国产化作出了贡献。

 

4、2007年:设计改进地板槽榫加工刀具结构,延长了刀具的使用寿命,每年降低生产成本10多万元;使用改进刀具制作的地板槽榫结构小巧、合理,地板出材率增加了0.7%,每年增加效益60多万元,节省木材资源150多立方米。

 

5、2008年:提出模压强化木地板“二次热模压工艺改造为一次成型热模压工艺”建议,被企业采纳并实施。由于减少一道热压工序,拆除了6台高能耗热压机,该新设备、新工艺项目每年:(1)节省能耗折合标煤2100多吨;(2)提高生产效率30%,降低生产成本90万元;(3)地板产品质量合格率由95%提高到98%,每年增加效益90多万元。

 

6、2009年:发明并制作了模压强化木地板多片锯的自动进板装置,生产效率提高60%,产品质量优良率提高30%,每年直接降低生产成本20多万元,并大大减轻了工人的劳动强度。该技术获实用新型专利1项,并被设备制造厂家借鉴采用。

 

7、2010年:制作并实施地板开槽节能自动翻板机,代替人工翻板作业,实现了地板开槽生产线的全自动化,减轻了工人的劳动强度,提高生产效率15%,年降电能2万KW.h,降生产成本20多万元。该技术获国家实用新型专利1项。

 

8、2011年:(1)应用低成本低污染生物能源节能技术----提出并改制了地板封蜡电热熔蜡箱为木粉炉热油熔蜡箱,电耗由原来的的138 万KW.h/年,降低到19 万KW.h/年,节省电能 119 万KW.h/年,年节生产成本80多万元。(2)设计一种可提高人造板材出材率的地板热压模板(申请的实用新型专利已于2012年9月获国家知识产权局授权),积极实行可减少地板槽榫加工余量的新专利技术----斜锯,该两项措施实施后,提高地板出材率1.9%,每年为企业增加经济效益170多万元,为社会节省木材资源400多立方米/年。

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